隨著經濟的發展,磨煤機的使用量越來越大,傳統的磨煤機由于技術落后,在生產中出現各種各樣的問題,為了推進磨煤機行業的進步和創新,也為了更好的服務大眾,我們紅星機械就傳統磨煤機運行中存在的問題進行分析,提出合理的技術改造。
傳統磨煤機在使用過程中存在的問題
一般來說,傳統磨煤機由于自身結構的缺點,即硬度低、耐磨性差以及厚度薄等因素。使磨煤機在運行一段時間后,葉片磨損嚴重,且葉片不具有焊接還原性,石子煤排放大的問題難以得到根本性的解決。原始設計的噴口流速過低,從磨內甩出的石子煤及原煤不能快速被一次風吹走,加快了襯板、節流環及葉輪結構的磨損,使其壽命降低,從而增大了通流面積,進一步降低噴口流速;其次原磨煤機葉輪材質除表面部分為耐磨材料外,其余材質是普通鋼,很容易受到煤粉沖刷磨損,尤其是節流環下部和葉輪外邊緣部分,一臺磨機在設計使用壽命是5000小時,事實使用不到2000小時就得更換全部葉輪,嚴重運行磨煤機安全穩定運行。
改造方案及可行性
1、襯板改造方案
使用導向襯板,塊數還是原來件數,形狀保持一致,取消了焊塞,直接焊在導向支撐板上,不同的是襯板母材是42GrMo鑄造,在鑄件表面堆焊SN7836型焊絲。母材與支撐板焊接必須用507焊條焊接(結構沒有改變)不易斷裂,耐磨。
2、葉輪改造方案
(1)改造的鑄件葉片厚度大于焊接件的厚度,并且為鑄造一次成型,其應力小、不易變形,因此它的綜合機械性能要高于焊接結構件。
(2)改造后的葉輪材料整體壽命遠高于結構件,長期投入成本小于焊接件裝置,免去焊接件的整體更換,降低檢修成本。
(3)針對石子煤自然問題:更換新型閥門,前期使用的石子煤放渣門為DN250刀閘閥,因煤中鐵絲太多,閥門常出現被卡澀和漏粉現象。同時將原來動作值由100S調整為600S,降低閥門的機械磨損,從而降低設備的損壞率。閥門更換后閥門卡澀、漏粉等現象消除,設備運行平穩。
(4)針對原煤中存在大量鐵絲的問題,生計科和燃運部溝通,采取加裝除鐵器,燃運部對火車卸煤溝鐵絲進行嚴格管理,禁止將綁扎鐵絲丟進原煤中等多種措施,原煤中鐵絲得到一定的控制,但有時人為原因造成反復現象。
(5)針對問題石子煤經常發生自燃,為防止石子煤和煤粉進入風道引起自燃現象,對熱風風壓和風速進行了微量調整。經技改方案完成后,石子煤自燃現象得到有效的控制。
3、改造后的經濟效益
(1)葉輪裝置改造后,可使葉輪阻力降低,一次風流動更流暢,風速更合理,石子煤排放率從原2.5%左右(磨損后期更大,可達到4%~6%)降到改造后的1.5%左右,機組供電煤耗也相應降低,石子煤顆粒與燃煤分離,石子煤排放無自然現象,從而達到節能降耗,降低石子煤顆粒排放,解決現場安全文明生產,使設備安全穩定運行。
(2)側機體襯板改造后,可焊接性高,不易斷裂,提高磨煤機安全穩定運行。改造的安全性評估此類改造無高空作業,無易燃易爆物,無安全隱患,可以利用磨煤機大修的機會進行相關改造,一次性改造成功,基本能保證磨煤機1年時間不用大修,從而大大的提高可該磨機的安全可靠性和經濟性,對生產運行的穩定性提供可靠的保障。
經過以上技術改造后,磨煤機完全達到了設計要求,能很好的滿足實際生產需要,能有效節約維護成本,有效減少了磨煤機影響鍋爐負荷的事件發生。對解決同系列設備缺陷有很好的借鑒作用。
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