對于選煤廠,振動篩是不可缺少的主要分級、脫水設(shè)備。若振動篩故障率高,篩分效果不理想,將給選煤廠原煤煤流系統(tǒng)的生產(chǎn)帶來很多不利影響。為此,可對篩板進(jìn)行改造,可取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。
經(jīng)過對原煤篩自身結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)和使用情況的分析,發(fā)現(xiàn)通過改變振動篩的振幅或振動頻率來提高篩分效率幾乎不可能。結(jié)合原煤的大樣分析結(jié)果,決定對原煤振動分級篩的篩板進(jìn)行改造。
圓振動篩
振動篩篩板改造的具體情況:
①將振動篩中部第二、三塊沖孔篩板全部去掉不用,用Φ16鋼板制作篩框,用Φ16mm的圓鋼焊接成65x65mm分級篩網(wǎng),替換振動篩中部原第二、三塊沖孔篩板(占整個篩網(wǎng)面積一半),使篩板變?yōu)榻M合型篩板。
②為了增加篩板強(qiáng)度,將Φ16圓鋼全部進(jìn)行坡口滿焊,防止焊點(diǎn)少,而使篩板斷裂。
③將原分級篩篩板固定螺栓由4.8級六角螺栓改造為8.8級防松T型螺栓。
振動篩現(xiàn)場
篩板經(jīng)過改造后,徹底解決了停機(jī)處理篩孔的問題,節(jié)省了人力且保證了生產(chǎn)的連續(xù)性具體效果為:
①篩板重量大大減輕,對振動篩起了一定的保護(hù)作用。
②由于篩框的改進(jìn),使篩板的減振效果顯著增加,很少有螺絲松動現(xiàn)象,篩板破裂及篩梁斷裂的現(xiàn)象沒有了。
③透篩率有很大改善,改造后篩板中部開孔率達(dá)到90%以上,整體綜合開孔率提高到80%。這樣既利用了沖孔篩板比較牢固,耐沖擊(入料端第一塊篩板)的優(yōu)點(diǎn),又充分利用了焊接篩網(wǎng)開孔率高,透篩效果好的長處。
④改造后篩分率提高到90%以上,振動篩的處理能力增加了20%左右;透篩明顯,手選皮帶上未煤量大為減少,撿矸效率明顯提高:進(jìn)入跳汰機(jī)的末煤量明顯減少,洗水濃度明顯降低,斗提機(jī)脫水效果提高,放水困難,動篩跳汰機(jī)錐形體及斗提機(jī)放料閥門堵塞等現(xiàn)象較以前有較大改觀。
環(huán)保石料廠現(xiàn)場實(shí)拍高清視頻
改造后振動篩的篩分效率、處理能力都有較大提高,使用效果十分明顯。由此可見,將沖孔篩板改造成組合型篩板,對增大現(xiàn)有振動篩處理能力,提高篩分效率是十分有效的。